型 號
產(chǎn)品時(shí)間2024-10-05
所屬分類煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng)
報(bào)價(jià)9652
一、產(chǎn)品概述
煙氣連續(xù)在線監(jiān)測系統(tǒng)運(yùn)用抽取冷凝采樣、后散射煙塵濃度測量、皮托管煙氣流速測量及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù),實(shí)現(xiàn)了固定污染源污染物排放濃度和排放總量的在線連續(xù)監(jiān)測。同時(shí)又針對國內(nèi)煤種較雜、煤質(zhì)變化大、污染物排放濃度高、煙氣濕度大的狀況從技術(shù)上進(jìn)行了改進(jìn)。并
鋼釘制造煙氣在線監(jiān)測儀資質(zhì)齊全
電石渣法。出于經(jīng)濟(jì)性和廢物利用角度考 慮,現(xiàn)在部分電廠在不改變原有設(shè)施結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上開始采用電石渣取代石灰石作為脫硫劑。隨著設(shè)備的運(yùn)行,出現(xiàn)了脫硫石膏脫水困難的問題。且當(dāng)燃煤中硫分高時(shí),加入大量的電石渣會影響亞硫酸鈣氧化,部分電廠石膏中亞硫酸鹽>40%,使石膏脫水困難的問題更加惡化。
2. 3 脫硝設(shè)施
2. 3. 1 選擇性催化還原法( SCR)
SCR 脫硝技術(shù)在305 ~420 ℃ 溫度范圍內(nèi)的脫硝效率可以達(dá)到80% ~90%之間,但是由于機(jī)組起停機(jī)時(shí)或低負(fù)荷時(shí)煙溫低,無法達(dá)到該技術(shù)要求的溫度下限,導(dǎo)致脫硝系統(tǒng)停運(yùn),造成短時(shí)間內(nèi)NOx 排放超標(biāo)。
噴氨系統(tǒng)無法*實(shí)現(xiàn)自動控制。噴氨自動控制系統(tǒng)受鍋爐燃燒、煤種特性、催化劑特性、反應(yīng)溫度等因素影響[5] ,尤其當(dāng)脫硝系統(tǒng)入口NOx波動較大或機(jī)組負(fù)荷低時(shí),自動控制系統(tǒng)會出現(xiàn)調(diào)節(jié)不及時(shí)的情況,極易造成噴氨過量。
在線氨逃逸表存在取樣點(diǎn)少,單點(diǎn)測量數(shù)值不具代表性等問題,無法客觀反應(yīng)整個(gè)脫硝出口斷面實(shí)際的氨逃逸量,容易造成還原劑過量使用。由于系統(tǒng)噴氨不均、氨逃逸表測量不準(zhǔn)確、還原劑投入過量等一系列的原因,造成脫硝系統(tǒng)后的空預(yù)器堵塞問題尤為突出[6] ,不僅增大系統(tǒng)能耗,甚至?xí)斐蓹C(jī)組非停。
2. 3. 2 選擇性非催化還原法(SNCR)
SNCR 脫硝技術(shù)主要應(yīng)用于循環(huán)流化床鍋爐,相較于SCR脫硝技術(shù),SNCR 脫硝技術(shù)系統(tǒng)和工藝較為簡單。但在運(yùn)行過程中也存在還原劑過量使用,空預(yù)器堵塞的問題。另外SNCR 脫硝技術(shù)對溫度窗口要求嚴(yán)格,當(dāng)煙氣溫度低于850 ℃時(shí),SNCR 脫硝效率將低于30% ~40%。特別是近年來機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行成為常態(tài),這就對低負(fù)荷下脫硝系統(tǒng)的投運(yùn)提出了新的要求。如何在機(jī)組經(jīng)濟(jì)性和安全穩(wěn)定性以及環(huán)保指標(biāo)合格之間達(dá)到平衡需要更多研究及探索。
2. 4 煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)(CEMS)
超低排放改造完成后,部分電廠的CEMS 采用兩段式量程,量程比改造前小,當(dāng)凈煙氣中存在一定量的逃逸氨時(shí),在取樣管路中易形成結(jié)晶,造成管路堵塞。
鋼釘制造煙氣在線監(jiān)測儀資質(zhì)齊全
邢臺市保障方案雖列舉了一些保障措施,但尚未制定印發(fā)停產(chǎn)、限產(chǎn)企業(yè)及停工工地清單,目前提供的清單初稿中,玻璃行業(yè)等高架源還是按照一般企業(yè)30%的比例減排。內(nèi)蒙古自治區(qū)有的盟市保
© 2019 山東云洲環(huán)保設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備19037344號-4 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap